除灰PLC控制系統(tǒng)的改造
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除灰PLC控制系統(tǒng)的改造
除灰PLC控制系統(tǒng)的改造
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科技情報開發(fā)與經(jīng)濟 SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT&ECONOMY 201 1年 第 21卷 第26期
文章編號:1005-6033(2011)26—0213-03 收稿甘期:2011—O7一O6
除灰 PLC控 制 系統(tǒng) 的改造
張 偉,焦 毅
(陽城國際發(fā)電有限責任公司,山西陽城,048100)
摘 要:以陽城國際發(fā)電有限責任公司一期除灰三單元PLC控制系統(tǒng)升級成功為例,
闡述了該廠除灰三單元5號、6號爐除灰控制系統(tǒng)PLC升級的原因,分別介紹了新舊
PLC組成,并對升級前后的PLC硬件組成優(yōu)缺點進行了比較。
關(guān)鍵詞:除灰控制系統(tǒng);系統(tǒng)改造;PLC;硬件組成
中圖分類號: rM621.7+3 文獻標識碼:A
個控制單元,通過兩臺上位機與兩套PLC組網(wǎng)后進行集中控制。
1 PLC升級的原因
除灰控制系統(tǒng)從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分為兩部分,即飛灰系統(tǒng)與底渣系統(tǒng)。
陽城國際發(fā)電有限責任公司(以下簡稱陽城電廠)一期為6× 3.1 飛灰控制系統(tǒng)簡介
350 MW進口機組,采用單元制控制。6臺爐的除灰系統(tǒng)控制也實 飛灰系統(tǒng)是通過負壓原理處理空預器、省煤器、電除塵系統(tǒng)
行單元制控制,每兩臺爐組成一個除灰集控單元。每臺爐除灰系 搜集的飛灰。整個系統(tǒng)設(shè)計為負壓輸送系統(tǒng),由一臺真空風機產(chǎn)
統(tǒng)都分為飛灰系統(tǒng)和底渣系統(tǒng) (兩臺爐公用的公用系統(tǒng)暫不涉 生系統(tǒng)所需的真空,把各灰斗的灰分別送至粗、細灰?guī)?。在每個
及)。輸灰方式主要是水利輸灰,飛灰系統(tǒng)的灰水混合物和底渣 灰斗底部裝有飛灰給料裝置,當每個灰斗的排灰閥打開時,灰便
系統(tǒng)的渣水混合物一塊匯總到灰渣前池,通過灰渣泵、灰渣管線 進入到輸灰管線,這時管道中的真空開始升高,當真空達到系統(tǒng)
輸送到離廠區(qū)5 km以外的灰廠沉積。 的設(shè)定值“FULL LOAD”時,排灰閥立刻關(guān)閉停止排灰,當輸灰管
由于多年排灰渣使灰廠空間越來越小,而且重新尋找灰廠址 線排空后,管道中的真空降低,當?shù)陀跐M負荷(FuLIJ LOAD)后,
和修建灰廠代價大,同時也為響應國家節(jié)能減排的號召,公司決定 排灰閥再次打開,灰進入排灰管線再次排灰。輸送過程將按照
對除灰三單元5號、6號爐底渣系統(tǒng)進行干除渣改造(飛灰系統(tǒng)原 上述規(guī)則連續(xù)運行直到灰斗排空。在排灰閥打開時,管道中的真
來就設(shè)計有干卸灰方式,所以不需要改造)。計劃在原底渣系統(tǒng)一 空不斷降低,當達到無負荷“NO—LOAD”時,延時 15 s后系統(tǒng)自
級撈渣機后加裝一套二級撈渣系統(tǒng),去掉原來底渣系統(tǒng)中渣漿泵 動轉(zhuǎn)到下一個灰斗,并關(guān)閉已排空的灰斗。這樣系統(tǒng)將根據(jù)
系統(tǒng)的大部分設(shè)備。由于增加的設(shè)備無法接入原底渣控制系統(tǒng),也
“FULL-LOAD”“NO—LOAD”值控制排灰閥的開關(guān),直到所有的灰
正因為該原因,才對除灰控制系統(tǒng)進行了升級改造。 斗排空為止。當控制程序中的最后一個灰斗排空后,系統(tǒng)將執(zhí)行
2 控制系統(tǒng)改造方案 一 個 60 s的吹掃程序,然后關(guān)閉整個系統(tǒng),如果在CONTINUE方
式下,系統(tǒng)重新輸灰。
原飛灰遠程 I/0柜、底渣遠程 I/0柜不做改動,在底渣系統(tǒng)
3.2 底渣控制系統(tǒng)簡介
增加一套二級撈渣機就地控制柜和一個二級撈渣機遠程 柜。
底渣系統(tǒng)由撈渣機(SFC)和渣漿泵系統(tǒng)構(gòu)成,兩者相互獨
并只升級PLC系統(tǒng) CPU部分,即只升級CPU模件、電源模件、通
立,但又存在相互連鎖關(guān)系。鍋爐的底渣經(jīng)撈渣機連續(xù)撈出送人
信模件等,同時更換上位機和更新應用軟件等。升級后的控制系
碎渣機破碎后,進人渣漿池,經(jīng)攪動噴嘴攪拌后,由2臺渣漿泵
統(tǒng)不僅要保證原來的舊系統(tǒng)設(shè)備控制方式不變且原有功能使用
送至灰渣前池,兩臺渣漿泵一臺運行,一臺備用。
正常,而且新接人的二級撈渣系統(tǒng)要納入PLC遠程控制,并且實
撈渣機系統(tǒng)由一套液壓驅(qū)動裝置和液壓張緊裝置控制其運
現(xiàn)一級撈渣機和二級撈渣機之間的連鎖。
行情況。液壓張緊裝置控制撈渣機的松緊程度,它是一套自動控
3 陽城電廠除灰控制系統(tǒng)介紹 制的氣/油轉(zhuǎn)換裝置,控制氣源為壓縮空氣,經(jīng)過空氣泵的運行維
持液壓張緊裝置恒定壓力。當鏈條松時,液壓裝置承受的力弱
陽城電廠除灰渣系統(tǒng)由美國UCC公司設(shè)計安裝,包括一套
時,液壓裝置會自動拉緊SFC鏈條。兩個磁性的接近開關(guān)檢測該
飛灰處理系統(tǒng)與一套底渣處理系統(tǒng),采用上位機+PLC的控制方
裝置的運行情況,當高I值開關(guān)動作時說明SFC鏈條過松,需處
式進行系統(tǒng)操作、監(jiān)控。控制系統(tǒng)采用美國AB公司的第一代
理;當高II值開關(guān)動作時說明SFC鏈條可能斷裂,此時自動停撈
CPU,PLC5—40系統(tǒng)。
渣機系統(tǒng)。由于液壓裝置供氣氣源帶有逆止閥,因而當氣源失去
陽城電廠除灰系統(tǒng)實行單元制管理方式,采用兩臺爐為一
時,拉緊裝置還能維持運行,但不能長久,此時,低壓縮空氣壓力
213張 偉,焦 彀 除灰PLC控制系統(tǒng)的改造 本刊E—maihbjb@sxinfo.net 實踐與創(chuàng)新
開關(guān)報警。 1號oT 2號OT
庀
渣漿泵系統(tǒng)由兩臺渣漿泵及渣坑組成,爐渣經(jīng)SFC和碎渣
機(CRUSHER)處理后落人渣坑,高壓噴嘴噴水攪拌后,由兩臺渣
交換機
漿泵送至灰渣前池。兩臺渣漿泵一臺運行一臺備用,每個泵都由
自己的電磁閥自動供應密封水,并由壓力開關(guān)和流量開關(guān)監(jiān)視
密封水隋況,密封水流量低時對泵進行停保護。渣坑的液位由一
墨
個超聲波液位計和補水閥進行控制。同時在渣漿泵運行時,噴嘴
1號 CPU從站
按程序設(shè)定時間進行循環(huán)運行。
瑩lI瑩 軍 0量
矗 譬 盤
4 PLC介紹 莖 皇 j踺;
曼 0 姿
4.1 PLC5系列的CPU = J— 蓉
:5設(shè)備 展二級遠程站
陽城電廠除灰控制系統(tǒng)兩臺機組設(shè)為一個單元,可以實現(xiàn) 連接老 PLC5系列遠程I/O站 連接老PLC5系列遠程I/O站
兩臺OT操作站的資源共享,具體硬件配置見圖1。
圖2 PLC5000控制系統(tǒng)硬件配置
1號OT 2號0T 余。
從圖2可以看出,在連接原來的飛灰與底渣遠程 I/O站只有
‘===;
DH+ DH+
數(shù)據(jù)高速公路I 數(shù)據(jù)高速公路 一 路通信模件 1756一DHRIO有配置,這是整個改造的關(guān)鍵,也是
I I J l l 整個從 PLC5升級到PLC5000系統(tǒng)在設(shè)計時的一個難點。
通 通 通 通
通 箏 電 通籜 電 電 通信 電源 通信模 CP 在PLC5000的軟件配置中,其配置的硬件設(shè)備庫內(nèi)未涉及
墾 曩 源模 n芒 模源 源 模 模 勺 模 件 U PLC5 1771系列產(chǎn)品,因此在PLC5000軟件中進行硬件配置與組
件 件 件 件 件 件
件 件 件 件 態(tài)時,不能找到對應的硬件設(shè)備,但可以通過 1756一DHRIO該通
。:號CPU主站 IlWcPu, 呔站 2號c帥主站 2號c 從站
l 信模件進行鏈接,從而可以在PLC5000程序里面對PLC5系列的
i I 1 f
遠 遠 遠 遠 相關(guān)硬件進行組態(tài)及程序編輯。
囂量 暑 程 電 暑 暑 程 電源 0 暑 程通 電源 暑 暑 程通
薦薦一 薦 源模件 籜 _—— 攆 量通 件 籜 _—— 攆 篷 薦 件一 攆 篷
5 PLC5O0o系統(tǒng)與 PLC5 0系統(tǒng)優(yōu)缺點比較
飛灰遠 站 J 蔑渣 遠 站 笆灰 遠 站 J 蘑渣遠 站 (1)PLC5-40系統(tǒng)主從CPU實現(xiàn)冗余熱備是通過程序語句
引引 礙
_l -9 _【
圖1 PLC5控制系統(tǒng)硬件配置 來實現(xiàn)的;而PLC5000系統(tǒng)主從 CPU冗余熱備是通過冗余模件
文章編號:1005-6033(2011)26—0213-03 收稿甘期:2011—O7一O6
除灰 PLC控 制 系統(tǒng) 的改造
張 偉,焦 毅
(陽城國際發(fā)電有限責任公司,山西陽城,048100)
摘 要:以陽城國際發(fā)電有限責任公司一期除灰三單元PLC控制系統(tǒng)升級成功為例,
闡述了該廠除灰三單元5號、6號爐除灰控制系統(tǒng)PLC升級的原因,分別介紹了新舊
PLC組成,并對升級前后的PLC硬件組成優(yōu)缺點進行了比較。
關(guān)鍵詞:除灰控制系統(tǒng);系統(tǒng)改造;PLC;硬件組成
中圖分類號: rM621.7+3 文獻標識碼:A
個控制單元,通過兩臺上位機與兩套PLC組網(wǎng)后進行集中控制。
1 PLC升級的原因
除灰控制系統(tǒng)從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分為兩部分,即飛灰系統(tǒng)與底渣系統(tǒng)。
陽城國際發(fā)電有限責任公司(以下簡稱陽城電廠)一期為6× 3.1 飛灰控制系統(tǒng)簡介
350 MW進口機組,采用單元制控制。6臺爐的除灰系統(tǒng)控制也實 飛灰系統(tǒng)是通過負壓原理處理空預器、省煤器、電除塵系統(tǒng)
行單元制控制,每兩臺爐組成一個除灰集控單元。每臺爐除灰系 搜集的飛灰。整個系統(tǒng)設(shè)計為負壓輸送系統(tǒng),由一臺真空風機產(chǎn)
統(tǒng)都分為飛灰系統(tǒng)和底渣系統(tǒng) (兩臺爐公用的公用系統(tǒng)暫不涉 生系統(tǒng)所需的真空,把各灰斗的灰分別送至粗、細灰?guī)?。在每個
及)。輸灰方式主要是水利輸灰,飛灰系統(tǒng)的灰水混合物和底渣 灰斗底部裝有飛灰給料裝置,當每個灰斗的排灰閥打開時,灰便
系統(tǒng)的渣水混合物一塊匯總到灰渣前池,通過灰渣泵、灰渣管線 進入到輸灰管線,這時管道中的真空開始升高,當真空達到系統(tǒng)
輸送到離廠區(qū)5 km以外的灰廠沉積。 的設(shè)定值“FULL LOAD”時,排灰閥立刻關(guān)閉停止排灰,當輸灰管
由于多年排灰渣使灰廠空間越來越小,而且重新尋找灰廠址 線排空后,管道中的真空降低,當?shù)陀跐M負荷(FuLIJ LOAD)后,
和修建灰廠代價大,同時也為響應國家節(jié)能減排的號召,公司決定 排灰閥再次打開,灰進入排灰管線再次排灰。輸送過程將按照
對除灰三單元5號、6號爐底渣系統(tǒng)進行干除渣改造(飛灰系統(tǒng)原 上述規(guī)則連續(xù)運行直到灰斗排空。在排灰閥打開時,管道中的真
來就設(shè)計有干卸灰方式,所以不需要改造)。計劃在原底渣系統(tǒng)一 空不斷降低,當達到無負荷“NO—LOAD”時,延時 15 s后系統(tǒng)自
級撈渣機后加裝一套二級撈渣系統(tǒng),去掉原來底渣系統(tǒng)中渣漿泵 動轉(zhuǎn)到下一個灰斗,并關(guān)閉已排空的灰斗。這樣系統(tǒng)將根據(jù)
系統(tǒng)的大部分設(shè)備。由于增加的設(shè)備無法接入原底渣控制系統(tǒng),也
“FULL-LOAD”“NO—LOAD”值控制排灰閥的開關(guān),直到所有的灰
正因為該原因,才對除灰控制系統(tǒng)進行了升級改造。 斗排空為止。當控制程序中的最后一個灰斗排空后,系統(tǒng)將執(zhí)行
2 控制系統(tǒng)改造方案 一 個 60 s的吹掃程序,然后關(guān)閉整個系統(tǒng),如果在CONTINUE方
式下,系統(tǒng)重新輸灰。
原飛灰遠程 I/0柜、底渣遠程 I/0柜不做改動,在底渣系統(tǒng)
3.2 底渣控制系統(tǒng)簡介
增加一套二級撈渣機就地控制柜和一個二級撈渣機遠程 柜。
底渣系統(tǒng)由撈渣機(SFC)和渣漿泵系統(tǒng)構(gòu)成,兩者相互獨
并只升級PLC系統(tǒng) CPU部分,即只升級CPU模件、電源模件、通
立,但又存在相互連鎖關(guān)系。鍋爐的底渣經(jīng)撈渣機連續(xù)撈出送人
信模件等,同時更換上位機和更新應用軟件等。升級后的控制系
碎渣機破碎后,進人渣漿池,經(jīng)攪動噴嘴攪拌后,由2臺渣漿泵
統(tǒng)不僅要保證原來的舊系統(tǒng)設(shè)備控制方式不變且原有功能使用
送至灰渣前池,兩臺渣漿泵一臺運行,一臺備用。
正常,而且新接人的二級撈渣系統(tǒng)要納入PLC遠程控制,并且實
撈渣機系統(tǒng)由一套液壓驅(qū)動裝置和液壓張緊裝置控制其運
現(xiàn)一級撈渣機和二級撈渣機之間的連鎖。
行情況。液壓張緊裝置控制撈渣機的松緊程度,它是一套自動控
3 陽城電廠除灰控制系統(tǒng)介紹 制的氣/油轉(zhuǎn)換裝置,控制氣源為壓縮空氣,經(jīng)過空氣泵的運行維
持液壓張緊裝置恒定壓力。當鏈條松時,液壓裝置承受的力弱
陽城電廠除灰渣系統(tǒng)由美國UCC公司設(shè)計安裝,包括一套
時,液壓裝置會自動拉緊SFC鏈條。兩個磁性的接近開關(guān)檢測該
飛灰處理系統(tǒng)與一套底渣處理系統(tǒng),采用上位機+PLC的控制方
裝置的運行情況,當高I值開關(guān)動作時說明SFC鏈條過松,需處
式進行系統(tǒng)操作、監(jiān)控。控制系統(tǒng)采用美國AB公司的第一代
理;當高II值開關(guān)動作時說明SFC鏈條可能斷裂,此時自動停撈
CPU,PLC5—40系統(tǒng)。
渣機系統(tǒng)。由于液壓裝置供氣氣源帶有逆止閥,因而當氣源失去
陽城電廠除灰系統(tǒng)實行單元制管理方式,采用兩臺爐為一
時,拉緊裝置還能維持運行,但不能長久,此時,低壓縮空氣壓力
213張 偉,焦 彀 除灰PLC控制系統(tǒng)的改造 本刊E—maihbjb@sxinfo.net 實踐與創(chuàng)新
開關(guān)報警。 1號oT 2號OT
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渣漿泵系統(tǒng)由兩臺渣漿泵及渣坑組成,爐渣經(jīng)SFC和碎渣
機(CRUSHER)處理后落人渣坑,高壓噴嘴噴水攪拌后,由兩臺渣
交換機
漿泵送至灰渣前池。兩臺渣漿泵一臺運行一臺備用,每個泵都由
自己的電磁閥自動供應密封水,并由壓力開關(guān)和流量開關(guān)監(jiān)視
密封水隋況,密封水流量低時對泵進行停保護。渣坑的液位由一
墨
個超聲波液位計和補水閥進行控制。同時在渣漿泵運行時,噴嘴
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按程序設(shè)定時間進行循環(huán)運行。
瑩lI瑩 軍 0量
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4 PLC介紹 莖 皇 j踺;
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4.1 PLC5系列的CPU = J— 蓉
:5設(shè)備 展二級遠程站
陽城電廠除灰控制系統(tǒng)兩臺機組設(shè)為一個單元,可以實現(xiàn) 連接老 PLC5系列遠程I/O站 連接老PLC5系列遠程I/O站
兩臺OT操作站的資源共享,具體硬件配置見圖1。
圖2 PLC5000控制系統(tǒng)硬件配置
1號OT 2號0T 余。
從圖2可以看出,在連接原來的飛灰與底渣遠程 I/O站只有
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I I J l l 整個從 PLC5升級到PLC5000系統(tǒng)在設(shè)計時的一個難點。
通 通 通 通
通 箏 電 通籜 電 電 通信 電源 通信模 CP 在PLC5000的軟件配置中,其配置的硬件設(shè)備庫內(nèi)未涉及
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件 件 件 件 件 件
件 件 件 件 態(tài)時,不能找到對應的硬件設(shè)備,但可以通過 1756一DHRIO該通
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l 信模件進行鏈接,從而可以在PLC5000程序里面對PLC5系列的
i I 1 f
遠 遠 遠 遠 相關(guān)硬件進行組態(tài)及程序編輯。
囂量 暑 程 電 暑 暑 程 電源 0 暑 程通 電源 暑 暑 程通
薦薦一 薦 源模件 籜 _—— 攆 量通 件 籜 _—— 攆 篷 薦 件一 攆 篷
5 PLC5O0o系統(tǒng)與 PLC5 0系統(tǒng)優(yōu)缺點比較
飛灰遠 站 J 蔑渣 遠 站 笆灰 遠 站 J 蘑渣遠 站 (1)PLC5-40系統(tǒng)主從CPU實現(xiàn)冗余熱備是通過程序語句
引引 礙
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圖1 PLC5控制系統(tǒng)硬件配置 來實現(xiàn)的;而PLC5000系統(tǒng)主從 CPU冗余熱備是通過冗余模件
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